Étrange comportement
Publié : sam. oct. 12, 2024 8:03 am
Bonjour à tous et merci de prendre le temps de me lire.
Un peu de contexte. Mon 430X est en service depuis 2021 (autoinstallation).
Il s’est arrêté il y a peu et horreur il était plein d’eau. Non je ne l’ai pas lavé au Karcher. Mystère.
800€ plus tard il reprend du service. A noter que j’en ai profité pour faire quelques réparations à l’aide d’un détecteur de fil coupé et que j’ai changé le trajet d’un fil guide, en laissant l’ancien dans le sol mais en l’ayant déconnecté (je l’ai coupé au extrémités pendant que ça pouvait être la cause d’un signal parasite expliquant le problème décrit plus bas).
Voilà pour les données.
Le comportement étrange de mon robot est le suivant : de façon aléatoire mais apparement dans certaines zones uniquement, il semble buter contre une barrière invisible. Il recule, tourne de 40 degrés environ, avance d’environ 1m50, « bute » de nouveau et ainsi de suite. Il peut faire ça pendant longtemps et puis parfois semble s’extraire tout seul de son bug et poursuis sa route. Lors de ses sessions de butage contre des obstacles ou câbles inexistants, parfois la coupe s’enclenche, parfois non.
Après avoir observé tout ça j’ai rapporté mon mouton chez Husqvarna, ceux qui ont changé ma carte mère et ma carte signal boucle. Tout marche chez eux, le robot n’a pas de problème. D’après eux c’est mon installation qui doit avoir un soucis. Mais je ne vois pas trop ce que ça pourrait être. Je n’ai jamais observé ce comportement avant chez mon mouton.
A noter aussi : lumière verte sur la station et aucun message d’erreur.
Voilà, si quelqu’un a une idée de génie…
Un peu de contexte. Mon 430X est en service depuis 2021 (autoinstallation).
Il s’est arrêté il y a peu et horreur il était plein d’eau. Non je ne l’ai pas lavé au Karcher. Mystère.
800€ plus tard il reprend du service. A noter que j’en ai profité pour faire quelques réparations à l’aide d’un détecteur de fil coupé et que j’ai changé le trajet d’un fil guide, en laissant l’ancien dans le sol mais en l’ayant déconnecté (je l’ai coupé au extrémités pendant que ça pouvait être la cause d’un signal parasite expliquant le problème décrit plus bas).
Voilà pour les données.
Le comportement étrange de mon robot est le suivant : de façon aléatoire mais apparement dans certaines zones uniquement, il semble buter contre une barrière invisible. Il recule, tourne de 40 degrés environ, avance d’environ 1m50, « bute » de nouveau et ainsi de suite. Il peut faire ça pendant longtemps et puis parfois semble s’extraire tout seul de son bug et poursuis sa route. Lors de ses sessions de butage contre des obstacles ou câbles inexistants, parfois la coupe s’enclenche, parfois non.
Après avoir observé tout ça j’ai rapporté mon mouton chez Husqvarna, ceux qui ont changé ma carte mère et ma carte signal boucle. Tout marche chez eux, le robot n’a pas de problème. D’après eux c’est mon installation qui doit avoir un soucis. Mais je ne vois pas trop ce que ça pourrait être. Je n’ai jamais observé ce comportement avant chez mon mouton.
A noter aussi : lumière verte sur la station et aucun message d’erreur.
Voilà, si quelqu’un a une idée de génie…