mon robot veut se retourner avant d'être sorti de sa base...
Publié : mar. juin 12, 2018 10:32 pm
Bonjour à tous,
je m'adresse à vous pour vous faire part d'un problème récurent de mon AM320 :
Lors de la sortie de sa base, mon robot oubli de temps en temps de reculer avant de se retourner. Il entame sa manuvre de retournement alors quil a encore les moustaches dans la base. Le plus souvent, il recule juste de 10cm et tente de se retourner, en vain puisquil se cogne dans les bords de sa niche. Ces mouvements gauche-droite suite aux collisions des 2 cotés de la niche vont ainsi durer jusquà épuisement de la batterie si je n'intervient pas.
Lorsquon interrompt la danse, en ouvrant le capot, lécran affiche « suivant SORTIE ». Cest ce qui ma orienté vers un problème dans la manuvre de sortie de base.
Si on referme le capot, il part tondre comme si de rien nétait.
De quelques fois par mois au début, le problème revient de plus en plus souvent. Cest maintenant quasiment tous les jours
Il avait déjà eu ses symptômes lan passé, un retour aux paramètres dorigine avait réglé le problème. Mais là rien ny fait
Une remarque étrange : [b]le phénomène se produit toujours après une longue pause du robot [/b]: il est programmé pour sortir de 6h à 22h. Sur ces créneaux de tonte, aucun souci, il revient se charger et ressort sans problèmes dans la journée sans jamais bugger. Mais systématiquement il va rester coincé le lendemain à 6h, toujours lors de son 1er départ
Si je le fais tondre 24/24, le problème disparaît ! Avec la météo adaptative, le problème est le même, il reste coincé uniquement après sêtre reposé trop longtemps !
Jai regardé dans les paramètres cachés et jai remarqué un problème de capteur boucle, à chaque fois sur le droit :
Voilà les mesures lorsque le phénomène vient de se produire. Le robot encore dans sa base :
[url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/jCS6zd/20180602_095956.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/fmLyCy][img]https://thumb.ibb.co/fmLyCy/20180602_100007.jpg[/img][/url]
Ici les valeurs lorsque le robot est à 1m de la base: [url=https://ibb.co/env9Kd][img]https://thumb.ibb.co/env9Kd/20180602_100037.jpg[/img][/url]
à 5 m de la base : [url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/mg2vsy/20180602_100129.jpg[/img][/url]
En dehors des bugs, les paramètres ont lair normaux :
ici les valeurs dans la base : [url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/c0GYed/20180602_100321.jpg[/img][/url]
Jai pensé naïvement que changer le capteur résoudrait mon problème
mais non, le problème persiste avec un capteur neuf
batterie neuve également.
je nai jamais amené mon robot (acheté sur internet) chez un revendeur pour une MAJ du soft, pensez-vous que cela puisse jouer ?
Quelquun aurait-il une suggestion sur lorigine de ce phénomène ? Je commence à soupçonner la carte mère
Merci d'avance pour vos avis d'experts
je m'adresse à vous pour vous faire part d'un problème récurent de mon AM320 :
Lors de la sortie de sa base, mon robot oubli de temps en temps de reculer avant de se retourner. Il entame sa manuvre de retournement alors quil a encore les moustaches dans la base. Le plus souvent, il recule juste de 10cm et tente de se retourner, en vain puisquil se cogne dans les bords de sa niche. Ces mouvements gauche-droite suite aux collisions des 2 cotés de la niche vont ainsi durer jusquà épuisement de la batterie si je n'intervient pas.
Lorsquon interrompt la danse, en ouvrant le capot, lécran affiche « suivant SORTIE ». Cest ce qui ma orienté vers un problème dans la manuvre de sortie de base.
Si on referme le capot, il part tondre comme si de rien nétait.
De quelques fois par mois au début, le problème revient de plus en plus souvent. Cest maintenant quasiment tous les jours
Il avait déjà eu ses symptômes lan passé, un retour aux paramètres dorigine avait réglé le problème. Mais là rien ny fait
Une remarque étrange : [b]le phénomène se produit toujours après une longue pause du robot [/b]: il est programmé pour sortir de 6h à 22h. Sur ces créneaux de tonte, aucun souci, il revient se charger et ressort sans problèmes dans la journée sans jamais bugger. Mais systématiquement il va rester coincé le lendemain à 6h, toujours lors de son 1er départ
Si je le fais tondre 24/24, le problème disparaît ! Avec la météo adaptative, le problème est le même, il reste coincé uniquement après sêtre reposé trop longtemps !
Jai regardé dans les paramètres cachés et jai remarqué un problème de capteur boucle, à chaque fois sur le droit :
Voilà les mesures lorsque le phénomène vient de se produire. Le robot encore dans sa base :
[url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/jCS6zd/20180602_095956.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/fmLyCy][img]https://thumb.ibb.co/fmLyCy/20180602_100007.jpg[/img][/url]
Ici les valeurs lorsque le robot est à 1m de la base: [url=https://ibb.co/env9Kd][img]https://thumb.ibb.co/env9Kd/20180602_100037.jpg[/img][/url]
à 5 m de la base : [url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/mg2vsy/20180602_100129.jpg[/img][/url]
En dehors des bugs, les paramètres ont lair normaux :
ici les valeurs dans la base : [url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/c0GYed/20180602_100321.jpg[/img][/url]
Jai pensé naïvement que changer le capteur résoudrait mon problème
mais non, le problème persiste avec un capteur neuf
batterie neuve également.
je nai jamais amené mon robot (acheté sur internet) chez un revendeur pour une MAJ du soft, pensez-vous que cela puisse jouer ?
Quelquun aurait-il une suggestion sur lorigine de ce phénomène ? Je commence à soupçonner la carte mère
Merci d'avance pour vos avis d'experts