Souci avec valeurs des signaux AM315
Publié : mar. juin 23, 2020 5:14 pm
Bonjour,
Mon problème est celui du mouton qui n'arrive pas à s'arrimer à la base pour recharger sa batterie. Une fois arrivé proche de la station, ses déplacements deviennent erratiques.
Après lecture de nombreux topics sur le sujet, et sans trouver de réponse adéquate, j'ai relevé quelques informations que voici:
- La mesure de résistance des boucles F et N connecteur débranché semble correcte (1.5 Ohms environ et pas de contact entre les 2 boucles), par contre lorsque le connecteur est branché à la carte les 2 paires semblent en court-circuit (en tout cas la résistance est très faible entre les 4 plots, à la limite de ce que mon multimètre d'électricien peut détecter). Est-ce un indice ?
- Les valeurs renvoyées par le robot en mode "infos boucle" lorsqu'il est branché à la base sont les suivantes:
AVG AVD ARG ARD
G1 83 112 -102 117
F -185 -184 -164 -168
N -97 -184 -70 72
Je ne sais pas si ces valeurs sont correctes, par contre je suis surpris car dans le menu "outils" le test de la base indique "pas de signal F" et "Pas de signal N". Pourtant, lorsque je débranche le connecteur des boucles F et N, les valeurs indiquées sont proches de 0. Faut-il en déduire que les boucles émettent mais pas suffisamment ?
Je suis prêt à changer la carte mère de la base, mais la question que je me pose est de savoir si le problème ne viendrait pas plutôt d'un des capteurs de câbles ou même de la carte mère du mouton ? Ce qui me fait dire cela est qu'en mode retour à la base, je n'ai pas l'impression que le mouton suive parfaitement le guide. Par exemple, s'il le rejoint avec une trajectoire perpendiculaire, il va s'arrêter à l'aplomb du guide, puis repartir tout droit sans chercher à le suivre.
Votre aide précieuse au diagnostic sera la bienvenue !!
Merci !
Mon problème est celui du mouton qui n'arrive pas à s'arrimer à la base pour recharger sa batterie. Une fois arrivé proche de la station, ses déplacements deviennent erratiques.
Après lecture de nombreux topics sur le sujet, et sans trouver de réponse adéquate, j'ai relevé quelques informations que voici:
- La mesure de résistance des boucles F et N connecteur débranché semble correcte (1.5 Ohms environ et pas de contact entre les 2 boucles), par contre lorsque le connecteur est branché à la carte les 2 paires semblent en court-circuit (en tout cas la résistance est très faible entre les 4 plots, à la limite de ce que mon multimètre d'électricien peut détecter). Est-ce un indice ?
- Les valeurs renvoyées par le robot en mode "infos boucle" lorsqu'il est branché à la base sont les suivantes:
AVG AVD ARG ARD
G1 83 112 -102 117
F -185 -184 -164 -168
N -97 -184 -70 72
Je ne sais pas si ces valeurs sont correctes, par contre je suis surpris car dans le menu "outils" le test de la base indique "pas de signal F" et "Pas de signal N". Pourtant, lorsque je débranche le connecteur des boucles F et N, les valeurs indiquées sont proches de 0. Faut-il en déduire que les boucles émettent mais pas suffisamment ?
Je suis prêt à changer la carte mère de la base, mais la question que je me pose est de savoir si le problème ne viendrait pas plutôt d'un des capteurs de câbles ou même de la carte mère du mouton ? Ce qui me fait dire cela est qu'en mode retour à la base, je n'ai pas l'impression que le mouton suive parfaitement le guide. Par exemple, s'il le rejoint avec une trajectoire perpendiculaire, il va s'arrêter à l'aplomb du guide, puis repartir tout droit sans chercher à le suivre.
Votre aide précieuse au diagnostic sera la bienvenue !!
Merci !